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133452626951.1 廢水水質、水量
該(gāi)廠排放廢水中含有大量菌絲(sī)體,BOD5、CODCr、SS、色度等指標均很高。
設計處理水量(liàng):慶(qìng)大黴素廢水(shuǐ)為51m3/d,其他廢水20m3/h。慶大黴素廢水(shuǐ)主要汙染(rǎn)指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。
1.2 廢水處理工藝流(liú)程
廢水處理工藝(yì)流程如圖1。廢水經格柵後進入(rù)曝氣調節池,經低氧處理後由泵提升進入(rù)初沉池中,出(chū)水進入生物接觸氧化池,其出水與(yǔ)低汙染廢水混合經二沉池泥水分離後(hòu)排放。初(chū)沉池、二沉池剩(shèng)餘汙泥經(jīng)濃縮後由板(bǎn)框壓濾成泥餅焚燒。汙水由泵一次提升後,其餘為重(chóng)力出流。
主要(yào)構築物及(jí)工藝參(cān)數見表(biǎo)1。
構(gòu)築物 |
規格型號 |
設計及運行參數 |
數量 |
曝(pù)氣調節池(第一段低氧(yǎng)活性(xìng)汙(wū)泥池(chí)) |
鋼筋(jīn)混凝(níng)土 |
0<DO<mg/L,曝氣時間50-100hMLSS 10g/L,汙泥回流率80% COD容積負荷7.6KgCODcr/(m3.d) |
1座 |
初沉(chén)池 |
鋼筋混凝土 |
沉澱時間7.5h |
1座 |
生物接觸氧(yǎng)化池(第二段好氧(yǎng)池) |
鋼筋混凝(níng)土 |
DO=2mg/L,曝氣時間48h 膜外的MLSS 4.5g/L |
2座 |
二沉池 |
鋼筋混凝(níng)土 |
深沉時間2.5h |
2座 |
格柵 |
WGS-500型 |
|
1台 |
雙螺旋曝氣器 |
YX420型 |
|
12隻 |
汙水泵 |
IS50-32-200型 |
1用1備 |
2台 |
較(jiào)茨鼓風機 |
L32-15/0.35型 |
1用1備 |
2台 |
板框壓濾機 |
BAS4/320-25型 |
每周運轉8h |
1台 |
2 設計特點
② 第(dì)二段生物好氧處理池為生物(wù)接(jiē)觸氧化池,該生(shēng)物膜(mó)法具有操作管理方便、可靠、汙泥產量少、處(chù)理效果穩定等優(yōu)點。
③ 曝氣調節池回流汙泥由初沉池重力(lì)回流,不需另設動力設備。
3 調試運轉
① 培菌過程
取(qǔ)肉聯廠二沉池剩餘汙泥6 m3作為(wéi)接種汙泥,加適量慶大黴素廢水(shuǐ)、糞便水及其他水等配製後(hòu)(混合液CODCr在1 000 mg/L左右)進行(háng)悶曝,每天排走(zǒu)過量(liàng)上清液,補充微生物繁殖生長所需要的營養物質,此過程經10d左(zuǒ)右結束。
② 生物(wù)接觸氧化池掛膜過程
將調節池培養成熟的(de)汙泥加入生物接觸氧化池中悶曝,定期排(pái)走上(shàng)清液,15d左(zuǒ)右填料上的生(shēng)物膜生長較好(hǎo)。
③ 馴化運行過程
培菌結束後開始馴化運(yùn)行,此過程經3個多月、分兩個階段進行。
低負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右;
中(zhōng)高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。
3.2 運行情況
調試運行(háng)期間水溫為(wéi)14~25℃。低負荷運(yùn)行的進水CODCr為9668mg/L,第一段處理後(hòu)出水CODCr為(wéi)5751mg/L,去除率為40.5%;第二段處理後出水CODCr為549mg/L,總去除(chú)率為94.3%;中、高負荷運(yùn)行結果表明:當慶大黴素廢水的進水CODCr在16800~25600mg/L(平均為(wéi)20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變(biàn)化範圍內,經第一段低氧處理(lǐ)後,出水CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為4.1%;經二段好氧處理後的最終出水CODCr為1514mg/L,總去除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率為96.8%。
4 幾點體會
② 兩段生物池采用同一(yī)供風係統供(gòng)應,調節供氣(qì)量比較困難,應(yīng)對低(dī)氧曝氣池設置專(zhuān)一的供氣係(xì)統。
5 結論
② 工藝操作簡單,運行可靠。
③ 基建投資省(shěng)(515.5元/kgCODCr)。
④ 處理(lǐ)成(chéng)本低:電耗為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,汙水(shuǐ)處(chù)理投資占全(quán)廠投資(zī)總額的2.5%左右,汙水處理成本占慶大黴素產品成本(běn)的0.81%。
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