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133452626951 工(gōng)藝流程的確定
高濃度廢(fèi)水經酸化水(shuǐ)解—厭氧消化(huà)後,出水與低濃度廢水混合,泵入城市排汙管(guǎn)網。具體工藝流(liú)程見圖1。
高濃度廢水在酸化(huà)水解池的滯留期為12 h,經水解酸化後的酸化液通過水力篩網篩除未被水解酸化的大顆粒豆製品,然後進入增溫計量池,把酸化(huà)液增溫至38 ℃,再(zài)泵入厭氧消化罐。厭氧發酵(jiào)采用複合式上流厭氧汙(wū)泥床工藝,中溫發酵(jiào),水力滯留(liú)時間為84 h,容積負荷為(wéi)4.40kgCOD/(m3·d),COD去(qù)除率在(zài)95%以上,產(chǎn)沼氣達510m3/d,產氣率(lǜ)為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水經沉澱後進入配水池與稀廢水混合,最終排入城(chéng)市汙水幹管(guǎn)。
在設計厭氧消化池時,增(zēng)加了廢水回流設施的設置,三相分離器上部的厭氧出水回流至回流罐,與未經處(chù)理的高濃度廢水混合後再進入厭(yàn)氧消化罐,這樣可以提高(gāo)廢(fèi)水的pH值,降低進入厭(yàn)氧(yǎng)消化罐的廢水COD濃度,減少對厭氧汙泥的局部衝擊,防止厭氧池內部酸化反應的存在,提高厭氧消化效率。隨著回流比(bǐ)例的調整,可以大大提高厭氧消化(huà)罐的(de)耐衝(chōng)擊(jī)能(néng)力。
2 設(shè)計和施(shī)工
①由於廢水處理設施正好位(wèi)於原有的池塘上,其(qí)地基承載(zǎi)力和(hé)土質均勻度都很差,如采用鋼筋混凝(níng)土結構,由於其(qí)自重大,地基處理費用就相當高。厭氧罐和貯氣櫃設計采用德國引進的Lipp罐體,由(yóu)於罐體自重輕,基礎(chǔ)比較容(róng)易(yì)處理,費用隨之降低。厭氧消化罐高為9 m,直徑為7 m,是地上式圓形Lipp罐。由於對厭氧消化罐的徑、高比進行了調整,原有的三相(xiàng)分離器就不是很(hěn)適合。因此,對(duì)三相分離器進行(háng)了重(chóng)新設計,采用三層鋼結構漏鬥(dòu)式導(dǎo)流板做三相分離器(見圖2)。從使用結果(guǒ)看,三相分離效果相(xiàng)當好,厭氧汙泥流失量很小,汙(wū)泥截留效果(guǒ)明(míng)顯。
③厭氧消化罐采用Lipp技術進行卷(juàn)製。筒體材(cái)料采用不鏽鋼複合高強度(dù)板卷製,在罐頂上部安裝有壓(yā)頂槽鋼,采用不鏽(xiù)鋼(gāng)螺栓與筒體之(zhī)間的定位(wèi),不采用焊接方式。筒體製作完(wán)成後,進行罐(guàn)內的金屬結構安裝。由於罐體為金屬結構,罐頂(dǐng)可在罐內(nèi)金屬結構完成後再進行安裝,這樣給罐內的安裝工作帶來了極大的便利。厭氧罐內設有布水器,布水(shuǐ)器(qì)采用枝狀布水,隔3m2設有一個布水頭(tóu),布水較為均勻。三(sān)相分離器的安裝(zhuāng)是罐內金屬結構安裝的重點,由三(sān)個圓錐形正反鬥組成,施(shī)工要求高、難度大(dà)。在施工中充分利用罐頂後施工的特點,三個圓錐鬥在外進行(háng)拚接(jiē),然後到罐內進行安裝,降低了施工難度和勞動強度,工程質(zhì)量也較容易(yì)控製(zhì),加快了工程(chéng)進度(dù)。安裝完成三相分離器和溢流槽後,進行罐(guàn)頂的安裝施(shī)工工作(zuò)。罐體保溫材料采用阻燃型的聚苯乙烯泡沫板,外(wài)殼采用彩色瓦楞鋼板,瓦楞(léng)鋼板采用特製的定位卡頭扁(biǎn)鋼定位,安裝效果良好。Lipp罐體與鋼筋混凝土之間的澆築(zhù)采用膨脹混(hún)凝土(見圖3)。
3 調試運行
①水(shuǐ)解酸化:菌種采取自然富集培養,處理水量與厭氧消化進水(shuǐ)量相匹配,從(cóng)10m3/d、20m3/d……逐步增加負荷,1個半月後達到(dào)滿負荷運轉,處理能力為80m3/d。經酸(suān)化處理後,出水COD平均從 24 000 mg/L降為(wéi)16 500 mg/L左右,COD去(qù)除率達(dá)30%,pH值為5.5。
②厭氧消化:厭(yàn)氧菌采用廠區(qū)的陰溝汙泥和杭州四堡汙水處(chù)理廠的厭氧汙泥接種,共(gòng)接種60%含水(shuǐ)率的(de)厭氧汙(wū)泥30 m3,菌種接入厭氧罐後,加入少量生產(chǎn)廢水作為培養基(jī),先進行升溫和馴化培(péi)養。每天升溫1 ℃左右,直至(zhì)達到設計要求的38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開始,COD負荷從0.36kgCOD/(m3·d)逐步增加,1個(gè)半月後,進(jìn)水(shuǐ)量達到80 m3/d,COD負荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水(shuǐ)COD濃度為650 mg/L左右,COD去(qù)除率達96%,出水pH值為7.2,產沼氣為510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。
4 正常運行
處理工程經過近2年的運行,效果穩定,沒有出現大的反複,各單元的處理效果(平均值)與沼(zhǎo)氣產氣量見(jiàn)表2。
項目 |
高濃度廢水 |
格柵沉砂池(chí) |
酸化水解池 |
厭氧消化罐 |
沉澱池 |
混合池 |
處理水量(m3/d) |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
330 |
滯留時間(h) |
|
1 |
12 |
84 |
6 |
6 |
pH值 |
5.0 |
5.0 |
5.5 |
7.2 |
7.2 |
6.5 |
SS(mg/L) |
12000 |
11000 |
7200 |
430 |
350 |
501 |
去除率(%) |
|
8.3 |
34.5 |
94 |
18.6 |
|
CODCr(mg/L) |
24000 |
23000 |
16500 |
690 |
650 |
460 |
去除(chú)率(%) |
|
4.4 |
28.3 |
95.8 |
4.4 |
|
BOD5(mg/L) |
10800 |
10500 |
8500 |
260 |
260 |
200 |
去除率(%) |
|
2.8 |
19 |
97.5 |
|
|
溫度(℃) |
50 |
30 |
28 |
38 |
常溫 |
常溫 |
沼氣(m3/d) |
|
|
|
510 |
|
|
5 結論與經驗
②由於采用Lipp技術卷製的罐(guàn)體其自重很(hěn)小,罐體(tǐ)結構受力得到大大改善,對(duì)地基(jī)的處理費用大大降低,特別是在軟土地基的地區,工程造價更是顯著下降。同時,可以減少(shǎo)大量的日常維(wéi)護和(hé)檢修費用,工程使用壽命也大大延長。
③增加厭(yàn)氧消化罐的回流(liú)量可以大大減少對厭氧的衝擊,不必為調節pH而多支出藥品的費用,可以使運行處於低成本狀態,增加了沼氣出(chū)售的收入(該工(gōng)程產沼(zhǎo)氣為510m3/d,若(ruò)按(àn)1.2 元/m3計,則收入為612 元/d)。
上一(yī)篇: 混凝沉澱、一體化氧化溝工藝(yì)處(chù)理化纖廢水
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